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數(shù)控機床plc常見六大故障分析與維修

時間:2024-10-04 18:16:11 數(shù)控機床 我要投稿
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數(shù)控機床plc常見六大故障分析與維修

  在數(shù)控機床上加工零件,主要取決于加工程序。今天小編給大家講的是數(shù)控機床plc常見六大故障分析與維修,大家一起來看看吧。

數(shù)控機床plc常見六大故障分析與維修

  1.電磁干擾

  電磁干擾故障常發(fā)生在新機床調(diào)試階段機床頻繁停機,但可以工作,故可排除參數(shù)混亂和元器件內(nèi)因造成,可能原因是電網(wǎng)或環(huán)境的電磁干擾,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,其外因是變頻感性干擾源。這是所選元器件的容量過小,過大的電網(wǎng)干擾脈沖,使濾波器內(nèi)部電感元件出現(xiàn)磁飽和,而無法濾去高頻干擾脈沖。

  在系統(tǒng)電源輸入線間并聯(lián)一個2.2mF電容,即增加了一個吸收網(wǎng)絡(luò),故障排除。

  2.電網(wǎng)波動過大PLC不工作

  表現(xiàn)為PLC無輸出。先查輸入信號(電源信號、干擾信號、指令信號與反饋信號)。例如,采用SINUMERIK 3G-4B系統(tǒng)的數(shù)控車床,其內(nèi)置式PLC無法工作。采用觀察法,先用示波器檢查電網(wǎng)電壓波形,發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)波動過大,欠壓噪聲跳變持續(xù)時間>1s(外因)。由于該機床處于調(diào)試階段,電源系統(tǒng)內(nèi)組件故障應(yīng)當排除在外,由內(nèi)部抗電網(wǎng)干擾措施(濾波、隔離與穩(wěn)壓)可知,常規(guī)的電源系統(tǒng)已無法隔斷或濾去持續(xù)時間過長的電網(wǎng)欠壓噪聲,這是抗電網(wǎng)措施不足所致(內(nèi)因),導(dǎo)致PLC不能獲得正常電源輸入而無法工作。

  在系統(tǒng)電源輸入端加入一個交流穩(wěn)壓器,PLC工作正常。

  3.PLC裝置故障

  該故障常使加工中心上作臺分度盤不回落。例如,使用SIMENS 820系統(tǒng)的匈牙利MKC500臥式加工中心工作臺不回落,CRT7035報警,程序中斷,屬于硬件故障。

  工作臺分度盤不回落與檢測下作臺分度盤旋轉(zhuǎn)到位和工作臺回落到位的接近開關(guān)SQ28和SQ25有關(guān),對應(yīng)PLC輸入接口分別是E10.6和E10.0。從PLC STATUS(狀態(tài))中觀察,E10.6為“1”,表明工作臺分度盤旋轉(zhuǎn)到位,E10.0為“0”,表明工作臺分度盤未落下,而工作臺的回落是由輸出接口Q4.7通過繼電器KA32驅(qū)動電磁閥YS06完成動作,再觀察Q4.7為“0”,繼電器KA32不得電,電磁閥YS06不動作,因而工作臺分度盤不回落,產(chǎn)生報警。

  手動電磁閥YS06,強制使其復(fù)位,工作臺分度盤回落,故障排除。

  4.PLC-MD參數(shù)故障

  該故障常發(fā)生在調(diào)試階段在回零操作時只能沿坐標軸負方向移動,正向移動就出現(xiàn)超程報警例如:FANUC 0M系統(tǒng)某加工中心,通電后作返回參考點操作(回零操作)時,進給軸正向移動一段距離后即出現(xiàn)超程報警,實際未觸及行程開關(guān)。“復(fù)位法”不能消除報警。停電后重新通電,故障依舊,表明報警實質(zhì)為軟超程。由于機床處于調(diào)試階段,可排除硬件故障導(dǎo)致的假超程可能。

  先檢查參數(shù)設(shè)置表是否混亂(可能是受環(huán)境電磁干擾),然后采用參數(shù)修改法,方法①關(guān)閉(OFF)報警軟鍵,作回零操作后恢復(fù)報警軟鍵ON;方法②暫時修改軟限位參數(shù)(143)為最大值+999999,回零操作后,恢復(fù)原參數(shù)值。兩種處理方法,重新開機后,都可排除故障。

  注意:在實際回零操作中撞行程開關(guān)而產(chǎn)生超程報警,這時不允許采用“復(fù)位法”,以防再次撞擊而損害機床精度。

  5.跨接地址錯誤

  這種錯誤常出現(xiàn)在維修后的數(shù)控機床。例如,維修后的SIMENS 8M系統(tǒng)數(shù)控機床,出現(xiàn)停機故障,內(nèi)置式PLC模板上紅燈點亮,表明“PLC停止工作”?梢源_定是PLC模板出現(xiàn)故障,這種故障屬于硬件故障。查閱維修記錄,得知上次維修曾換過PLC上的子模板,因此懷疑可能為安裝與接線引起。根據(jù)被更換的子模板型號及技術(shù)手冊,查到該子模板的安裝地址。而該板要求采用“川”形跳碼插入規(guī)定的插座位置(相應(yīng)的地址),從現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)跳碼插入了錯誤位置的插座內(nèi)?缃拥刂峰e誤,應(yīng)該是報警停機故障的成因。

  更正跨接地址,故障排除。

  需注意的是,如果新機床在調(diào)試階段出現(xiàn)該故障,難以立即故障定位。又因為PLC本身不工作而不可能采用PLC程序法。此時,可以應(yīng)用自動編程器(例如PG675)來檢查子模塊的中斷堆棧,找出PLC停止于其上的那個程序模塊(號)、錯誤地址。

  6.PLC輸入板故障

  PLC輸入板故障常發(fā)生在自動加工時,CRT上顯示報警,機床不能工作。例如:FANUC 3T-A系統(tǒng)CK7815/1數(shù)控車床自動加工時,CRT上顯示“NOT READY”,機床不能正常工作。報警顯示表明主控板無論CNC或PLC的主體是好的,沒有報警具體內(nèi)容。懷疑伺服放大器或PLC中存在故障。但如果伺服放大器有故障,應(yīng)該在啟動自診斷時報警。故故障可定位在PLC的I/O接口板,這種故障屬于硬件故障。如果是PLC的電源故障,就不可能有PLC報警文本顯示。所以主要成因應(yīng)該是對應(yīng)輸出“NOT READY”的前面環(huán)節(jié)電路硬件故障。

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